德化縣三班鎮(zhèn)是陶瓷重鎮(zhèn),有近400家陶瓷企業(yè)。曾經(jīng),當(dāng)?shù)赜邪霐?shù)陶瓷企業(yè)用輪胎油燒瓷窯,污染嚴(yán)重。不僅空氣中彌漫著令人窒息的膠臭味和燃燒后的黑色膠灰,大量有害氣體還不斷地侵蝕著老百姓的健康。所有企業(yè)都在夜深人靜時往外倒油渣,久而久之,城周圍少了一座座青山,城里多了一座座垃圾山,老百姓對此怨聲載道。
“我們公司的規(guī)模在德化同行業(yè)中位居前列,因此排污量也靠前。”三班鎮(zhèn)宏利陶瓷公司總經(jīng)理鄭文建告訴記者。在幾年前,公司空地上都堆放著燃料,水泥路上也結(jié)了厚厚的一層焦油。路人隨便蹭到哪,衣服上就會留下洗不掉的污漬。“當(dāng)時,很多認(rèn)識我父母的居民都對著老人指責(zé)我是賺黑心錢,搞得老人都不敢出門。”
不過,現(xiàn)在情況有所改觀。雖已立冬,宏利陶瓷公司園區(qū)內(nèi)仍是綠樹蔥蔥,和風(fēng)習(xí)習(xí),樹叢里縈繞著清脆的鳥叫聲,道旁穿過樹葉的陽光,灑落在正騎車前行的員工身上,整個園區(qū)洋溢著寧靜祥和的氣氛。11月10日,記者跟隨公司總經(jīng)理鄭文建從辦公區(qū)再到生活區(qū),環(huán)視四周,偌大的廠區(qū),地面看不見垃圾。“現(xiàn)在,我們公司成了附近居民散步的公園了。”鄭文建自豪地說。
據(jù)悉,2010年初,德化縣啟動“以電代油、以電代柴”的能源革命,倡導(dǎo)全面實現(xiàn)清潔生產(chǎn),率先在全國推廣無黑煙污染的陶瓷產(chǎn)區(qū)。縣供電公司及時提出“油、柴改電”的發(fā)展思路,并深入企業(yè)調(diào)研,為企業(yè)量身訂制改窯方案。電力部門選擇宏利公司作為改造突破口,主要原因是看重該企業(yè)在行業(yè)有影響力?蓻]想到,阻力還很大。鄭文建說,他一開始對“油改電”很抵觸。“購置一套窯爐要用掉我們半年的收入,工人要重新摸索電窯爐的火候,還擔(dān)心供電能力有沒有保障。要是一窯瓷燒了一半,突然停電了,這窯瓷就得全部報廢。那么多燒輪胎油的陶瓷,單拿我開刀,你說我甘心嗎?”但是,他說,被指責(zé)賺黑心錢,心里也不是滋味。
當(dāng)年5月中旬,鄭文建抱著試試看的心理,將輪胎油生產(chǎn)線分批次撤下;8月份,3條電窯爐開工燒瓷。“用電燒瓷,每月生產(chǎn)成本下降了20%,成品率提高了13%!”“油改電”的成效把鄭文建樂壞了。他給記者算了一筆賬:以前,陶瓷成品率只有85%左右,其中還有1/4是成色不均勻的次品。加上油窯燒兩天就得停下來清理廢渣,影響了生產(chǎn)進(jìn)度。用電窯后,陶瓷成品率都在98%以上,色釉非常穩(wěn)定,365天可不間斷生產(chǎn),每月的生產(chǎn)成本和管理費用可節(jié)省20多萬元。
“油改電”的好處還不僅如此。鄭文建說:“現(xiàn)在,車間整潔了,廠區(qū)的空地上建起了草坪和花壇。環(huán)境改善了,工人干起活來干勁也更足了!”
據(jù)了解,在德化縣供電部門和陶瓷企業(yè)的通力合作下,目前,德化已有90%的陶瓷企業(yè)使用電窯爐,10%的企業(yè)使用液化石油氣、天然氣等能源,實現(xiàn)了陶瓷生產(chǎn)能源清潔化。德化陶瓷產(chǎn)業(yè)園區(qū)也被確定為國家循環(huán)化改造示范試點園區(qū),是我省唯一入選園區(qū)。
百姓們也從“油改電”工程中受益。居民王大媽對記者說:“以前關(guān)著門窗,人也被熏得頭昏腦漲;現(xiàn)在空氣新鮮了,衣被、食物也能在室外晾曬了。”