經(jīng)歷“以電代柴”、“以油代電”、“以氣代油”三個更替階段,迎來第四次產(chǎn)業(yè)飛躍
上月11日,德化先達瓷廠一條直徑達22米的電熱隧道窯生產(chǎn)線建成投產(chǎn)。加上之前投產(chǎn)的一條直徑16米的電熱隧道窯,該公司用電窯徹底替代了原來用天然氣做燃料的隧道窯。
在此之前,全自動控制電熱高溫隧道窯在德化儒苑禮品有限公司開發(fā)成功。該類隧道窯利用窯具新產(chǎn)品、先進的儀器設備、科學布置各種特性的電熱體,首次解決隧道窯陶瓷燒成中不同階段需要不同溫度和發(fā)熱體壽命短的難題,最大化利用電能,延長了窯爐的使用壽命。
目前,德化縣共有電熱隧道窯116條,容量6520千瓦。其中,2007年新增電熱隧道窯30條。在陶瓷出口面臨原材料價格上漲、美元貶值、出口退稅率下調(diào)、反“傾銷”、技術壁壘等多種挑戰(zhàn)之際,德化窯爐技術革新再上新臺階,繼經(jīng)歷“以電代柴”、“以油代電”、“以氣代油”三個階段后,德化電窯復出江湖。這回,德化電窯肩負起節(jié)能減排的新使命,業(yè)界對它的啟用,體現(xiàn)了陶瓷產(chǎn)業(yè)與環(huán)境保護相互促進、和諧發(fā)展的大趨勢。
首輪技改:以電代柴
德化是“三大古瓷都”之一,自唐朝以來就開始建窯燒瓷。然而,古法燒瓷所用燃料是木柴,對森林破壞較大。上世紀70年代末,德化有兩家國營陶瓷廠,七八家鄉(xiāng)鎮(zhèn)陶瓷廠,以及30多家村辦陶瓷廠。盡管陶瓷廠不多,但每家陶瓷廠都是一只“柴老虎”,消耗的木材量大得驚人。每一家陶瓷廠里,都堆著一座座柴山,壘成寶塔狀,底邊長寬各約10米,高5-6米。
據(jù)統(tǒng)計,1982年,德化陶瓷廠發(fā)展到100多家,年產(chǎn)值不高,但年消耗木材多達10萬立方米。當時有專家測算,德化的林木積蓄量只能滿足9年的瓷業(yè)生產(chǎn)需要。
另外,以木材為燃料的傳統(tǒng)龍窯,生產(chǎn)周期長,產(chǎn)品燒成的合格率、產(chǎn)量都較低,而且不利于環(huán)保。于是,推進陶瓷窯爐技術改造,淘汰落后燃薪窯爐,發(fā)展燒電或使用其他能源的窯爐成為必然趨勢。德化走上了窯爐技改之路。
時任德化縣委副書記的邱雙炯開始醞釀陶瓷生產(chǎn)的能源結構改革。他首先想到的是德化豐富的小水電資源。盡管新方法燒制成本高且有違傳統(tǒng)習慣,但經(jīng)過不斷探索實驗,他提出了“以電代柴燒制陶瓷”的替代方案,并用此方法成功制作了薄胎瓷塑《貴妃醉酒》。
可由于傳統(tǒng)思想的束縛,“以電代柴”并沒有因此興盛起來,反而出現(xiàn)“一頭熱”現(xiàn)象,企業(yè)參與研制的積極性不高,大多處于觀望狀態(tài),有的窯工甚至產(chǎn)生抵制情緒。
轉(zhuǎn)機出現(xiàn)在1986年。當時德化第五陶瓷廠廠長溫克仁從歐洲考察回來,發(fā)現(xiàn)西洋工藝瓷大有前途,便欲大批量生產(chǎn),而電隧道窯不僅能改變燒瓷的傳統(tǒng)燃料,還能提高出瓷的產(chǎn)量、質(zhì)量,減少了能源的損耗。
溫克仁與邱雙炯不謀而合,1986年,第五瓷廠承擔德化縣電氣化辦公室下達的39米長電熱隧道烤花窯研制項目,用鐵鉻鋁電阻絲發(fā)熱,可控硅觸發(fā)器半自動控制,使用溫度最高達900℃。生產(chǎn)線投產(chǎn)一年后即見效益,當年年底,溫克仁獎給廠里每位管理人員一部摩托車。
賺錢的“馬太效應”很快在各家陶瓷廠中傳開,同時,德化又出臺措施,對“以電代柴”改窯的企業(yè)予以經(jīng)濟補助。邱雙炯等人的努力最終取得成效。時至1988年,該縣229家瓷廠中,有電熱烤花爐283個,容量8414千瓦;燒成電窯84條,容量3950千瓦;隧道窯l5條,容量1490千瓦。全年燒制陶瓷用電1960萬千瓦時,占該縣用電量的25.2%%,年節(jié)省木材6.6萬立方米。
依靠科技進步,實施“以電代柴”,德化漸漸解決了林瓷矛盾。
化解了林瓷矛盾后,德化的陶瓷產(chǎn)業(yè)如虎添翼,發(fā)展迅速,縣域經(jīng)濟邁上良性發(fā)展軌道。“以電代柴”為德化陶瓷業(yè)在上世紀90年代實現(xiàn)騰飛立下了汗馬功勞。
兩次革新:油窯氣窯興起
德化白瓷以88度的高白度享譽全球,但它需要1310℃的高溫燒制。柴、油、氣等燃料在各種窯體中都能達到這種高溫,但把電熱技術運用到隧道窯,結果就不一樣了。由于隧道窯的內(nèi)部窯體比較大,普通的電爐絲受到熱輻射功率制約,長年累月處于高溫狀態(tài)就會容易斷,更換費用非常高。
就在這個時期,油窯技術日漸成熟,于是德化油窯開始盛行。上世紀90年代,德化縣陶瓷廠家大量興建隧道窯、立方窯,以柴油為燃料。至2l世紀初,德化燒制陶瓷的隧道窯、立方窯大部分用柴油做燃料。
于是電窯在技術無法突破和德化電能難以保障等因素制約下,放慢了發(fā)展步伐。1990年至2001年,德化電熱隧道窯僅增加8條,容量僅增長2.5倍。
2003年,隨著柴油價格的不斷攀升,以液化天然氣燒制陶瓷的技術應運而生,情況再次發(fā)生改變。2003年6月,廣安天然氣氣化站開工建設,儲氣可達1萬立方米,每日氣化液化天然氣24萬立方米。2004年,德化縣開始推廣天然氣燒瓷技術。
當時天然氣有明顯的價格優(yōu)勢,每立方米僅需3.4元。于是液化天然氣開始替代柴油燒制陶瓷,2006年,德化縣100多家較大型的瓷廠使用天然氣進行燒瓷。
第四次飛躍:求節(jié)能電窯復出
雖然在第二、第三次革新中,“以電代柴”腳步慢了下來,但燒瓷燃料結構的轉(zhuǎn)變,仍使德化出現(xiàn)“千家企業(yè)無煙囪,山清水秀新瓷城”的美麗圖景,更給德化縣林業(yè)的發(fā)展帶來良機。封山育林直接保護了德化的兩條母親河——氵產(chǎn)溪、涌溪。到2007年,該縣水電站總數(shù)已達到169座,裝機27.21萬千瓦,水電發(fā)電量達7.9781億千瓦時,這些電能除滿足該縣用電之外,還向省網(wǎng)輸電2.57億千瓦時。山清、水足,德化電網(wǎng)即使在2002年大旱之際仍能運轉(zhuǎn)。
與此同時,用柴油、天然氣燒瓷的兩次革新促進了德化陶瓷業(yè)的發(fā)展。但由于福建自身缺乏石油和天然氣資源,油、氣幾乎全部由外省運入,如天然氣就是從新疆長途運送過來的,路途遙遠并且不容易保持穩(wěn)定,一遇上大宗訂單,企業(yè)有時甚至難以及時交貨。
近年來,陶瓷業(yè)的“內(nèi)憂外患”,讓德化各界萌發(fā)應對的種種策略。
“2001年前后,縣小水電出現(xiàn)富余,而小水電上省網(wǎng)的定價為0.18元/千瓦時?h供電公司經(jīng)過測算,認為如果這些電能由陶瓷企業(yè)就地消化,價格上仍然存在著0.20元/千瓦時的空間。我們開始著手主動向陶瓷企業(yè)推廣使用電窯。”德化縣供電公司營銷部主任賴發(fā)強介紹說,“我們通過向省物價局申請單列電價,把能源替代的消費電價定在0.38元/千瓦時。根據(jù)市場調(diào)查,按照這個價格,每立方米瓷器用電成本僅為53元,而用柴油要114元、天然氣要98元,相形之下,電窯的優(yōu)勢很明顯。”